大隆礦選煤廠技術(shù)改造實(shí)踐
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煤炭銷(xiāo)售公司 ?楊偉棟 ?趙東權(quán)
摘 ?要 ??介紹了大隆礦選煤廠改進(jìn)工藝,增加入洗量,改善洗煤加工系統(tǒng)情況。
關(guān)鍵詞??入洗原料煤、篩分、重介、凈水劑、效益
1概述
大隆礦選煤廠采用重介斜輪生產(chǎn)工藝。選煤主要工藝流程為:井下毛煤入廠后,經(jīng)過(guò)一級(jí)篩分和手選除雜、排矸,選出大塊煤后,經(jīng)破碎后成為入洗原料煤,一級(jí)篩分篩下物進(jìn)入二級(jí)篩分,經(jīng)粒度分級(jí),篩上物作為入洗原料煤,篩下物為末煤。末煤不進(jìn)行三級(jí)篩分時(shí)落地到南煤場(chǎng)。部分末煤進(jìn)行三級(jí)篩分時(shí),三級(jí)篩分篩上物作為入洗原料煤,篩下物為末煤落地到南煤場(chǎng)。入洗原料煤經(jīng)重介分選,產(chǎn)品脫介分級(jí)出洗中塊、洗粒和洗末煤。洗煤過(guò)程中的介質(zhì)通過(guò)兩段磁選機(jī)回收復(fù)用,產(chǎn)生煤泥水經(jīng)加藥處理,澄清水回用洗煤,實(shí)現(xiàn)一級(jí)閉路循環(huán),洗選下來(lái)的煤泥經(jīng)過(guò)壓濾成為濾餅落地。洗選分離出來(lái)的矸石入倉(cāng)。主要產(chǎn)品有洗中塊、洗粒、洗末、末煤四個(gè)品種。
改造前存在問(wèn)題:
隨著煤炭市場(chǎng)形勢(shì)的變化,用戶(hù)對(duì)煤炭質(zhì)量的要求越來(lái)越高,洗產(chǎn)品需求量不斷增大,要提高銷(xiāo)售收入必須提高入洗比率,加大入洗量多出洗產(chǎn)品,但是原工藝存在以下問(wèn)題:
(1)大隆礦選煤廠為重介選煤,由于重介選煤有效分選下限理論上為6mm,而目前實(shí)際生產(chǎn)中分選下限為13mm,因此如果增大入洗量,重介分選機(jī)不能滿(mǎn)足需求。
(2)增加入洗量后,洗矸石量增加,造成洗矸石運(yùn)輸皮帶機(jī)能力不足,制約選煤生產(chǎn)。
?(3)原煤泥水加藥系統(tǒng)中,原陽(yáng)離子藥劑凈水劑的配制系統(tǒng)笨拙,勞動(dòng)強(qiáng)度大,需起吊作業(yè),安全系數(shù)低。
2 ?技術(shù)改造方案
2.1對(duì)篩分系統(tǒng)改造,增加粒煤入洗量
大隆礦選煤廠二次篩分、三次篩分篩上物為入洗原料煤,增加入洗量可增加二次篩分、三次篩分篩上物產(chǎn)量,在適應(yīng)大隆礦選煤廠現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上對(duì)篩分系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加入洗量,提高銷(xiāo)售收入。
2.1.1提高二次篩分機(jī)處理能力,增加入洗量
二次篩分機(jī)篩上物為入洗原料煤,增加二次篩分機(jī)篩上物產(chǎn)率即可增加入洗量。增加篩上物產(chǎn)率需減小二次篩分機(jī)篩孔尺寸,增大篩分機(jī)能力。由于受選煤廠廠房空間的限制,沒(méi)有增大篩分面積的條件,通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研大隆礦選煤廠決定選用篩分效率高處理能力大的香蕉篩。香蕉篩分效率高,單位面積生產(chǎn)能力大,與同型號(hào)振動(dòng)篩相比,提高生產(chǎn)能力約1.5~2倍,適應(yīng)大隆礦廠空間位置小的條件。
為增加入洗量,需要增加二次篩分篩上物料產(chǎn)量,減小二次篩分機(jī)篩孔,因此將原來(lái)?xiàng)l縫為25mm的篩板改為條縫18mm的篩板,改造后18~25mm的粒煤被回收,直接作為入洗原料煤,增加了入洗量,并且二次篩分篩下物進(jìn)入三次篩分,改造后減輕了三次篩分的壓力。
2.1.2提高三次篩分機(jī)篩分效率,實(shí)現(xiàn)二次篩分機(jī)篩下物不分流落入南煤場(chǎng),全部進(jìn)入三次篩分,增加入洗量
大隆礦三次篩分篩孔為13mm,篩上物作為入洗原料煤,篩下物為末煤落地到南煤場(chǎng)。如果二次篩分篩下物全部進(jìn)入三次篩分,即可提高三次篩分篩上物產(chǎn)率,從而增加入洗原料,但是會(huì)造成三次篩分入料量大,篩上物限下率增高,而重介分選要求入料中限下率不超過(guò)5%,因此將三次篩分機(jī)篩板改進(jìn),改用彈性轉(zhuǎn)桿篩板,當(dāng)篩分機(jī)振動(dòng)時(shí)彈性轉(zhuǎn)桿在篩框孔內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),有利于透篩,有效的防止了篩板掛貨,避免人工清理篩板,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度同時(shí)提高了篩分效率。
2.2提高洗矸石膠帶運(yùn)輸機(jī)能力改造
?原洗矸石膠帶運(yùn)輸機(jī)能力不足,矸石量大時(shí),膠帶運(yùn)輸機(jī)有灑貨現(xiàn)象,加大入洗量,洗矸石膠帶運(yùn)輸機(jī)由于能力不足,制約選煤生產(chǎn),由于受空間條件限制,膠帶運(yùn)輸機(jī)沒(méi)有加寬空間,為了提高膠帶運(yùn)輸機(jī)處理能力,將帶速為1.6m/s電動(dòng)滾筒更換為2.1m/s的電動(dòng)滾筒,提高了膠帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)行速度,從而提高了膠帶運(yùn)輸機(jī)處理能力,滿(mǎn)足了生產(chǎn)需求。
2.3改進(jìn)凈水劑配藥方式
原陽(yáng)離子藥劑凈水劑配藥時(shí),由人工將固體凈水劑運(yùn)至加藥平臺(tái)下,再用吊車(chē)將藥品吊到平臺(tái)上,投加到凈水劑配藥罐內(nèi),每個(gè)原班平均需搬運(yùn)藥劑2.1t,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,并且藥劑用吊車(chē)運(yùn)至平臺(tái)上,起吊作業(yè),危險(xiǎn)性大。
選用液體凈水劑,利用原廢棄水池做為凈水劑儲(chǔ)存池,儲(chǔ)料池底部安裝一臺(tái)ST-10PV水泵,原配藥罐上部安裝一個(gè)計(jì)量罐,配藥罐內(nèi)安裝高、低位液位計(jì)。液體凈水劑儲(chǔ)存在儲(chǔ)料池內(nèi),當(dāng)配藥罐內(nèi)藥劑用至低液位需要配藥時(shí),水泵自動(dòng)開(kāi)啟,將儲(chǔ)料池內(nèi)凈水劑輸送至計(jì)量罐,計(jì)量罐注滿(mǎn)后自流到配藥罐內(nèi),同時(shí)向配藥罐內(nèi)注水水泵開(kāi)啟,達(dá)到高液位時(shí)水泵自動(dòng)停車(chē)完成配藥。這樣整個(gè)配藥過(guò)程自動(dòng)完成,無(wú)需人工參與,更避免了每天大量的藥劑搬運(yùn)。
儲(chǔ)料罐為5m?,計(jì)量罐為0.5m?,水的密度為1?103kg/m?,凈水劑的密度約等于1?103kg/m?,
配藥濃度計(jì)算:0.5?1?(5?1)?100%=10%
凈水劑加藥方式改進(jìn)后配藥濃度為規(guī)定使用濃度10%。
3 ?經(jīng)濟(jì)效益分析
3.1增加入洗量效益:
按年增加入洗粒煤量10萬(wàn)t,末煤售價(jià)400元/t,洗產(chǎn)品平均售價(jià)703元/t,煤泥售價(jià)160元/t,篩選煤加工費(fèi)5.06元/t,洗煤加工費(fèi)15.02元/t。洗煤回收率65%,煤泥產(chǎn)出率5%,計(jì)算則增加的經(jīng)濟(jì)效益為:
(10?0.95?0.65?703+10?0.05?0.65?160-10?15.02)-(10?400-10?5.06)=293.43(萬(wàn)元/年)
3.2凈水劑加藥方式改進(jìn)效益:
使用液體藥劑噸煤泥加藥量6.1kg,原固體藥劑噸煤泥加藥量7.56kg,藥劑均為2200元/t,按年煤泥量為9萬(wàn)t計(jì)算則每年節(jié)約藥劑費(fèi):9?(7.56-6.1)?2.2=28.91(萬(wàn)元/年)。
改造后總效益:293.43+28.9=322.34(萬(wàn)元/年)
4 ?結(jié) ?語(yǔ)
大隆礦選煤廠通過(guò)對(duì)篩分系統(tǒng)及煤泥水加藥系統(tǒng)改造,加大入洗量增加洗產(chǎn)品,提高銷(xiāo)售收入,并通過(guò)技術(shù)改造,解決了原洗煤系統(tǒng)中存在問(wèn)題。
第一作者簡(jiǎn)介:楊偉棟(1972—),男,高級(jí)工程師。1996年畢業(yè)于黑龍江礦業(yè)學(xué)院煤化工專(zhuān)業(yè),現(xiàn)在煤炭銷(xiāo)售分公司從事選煤工作。曾在省級(jí)刊物上發(fā)表論文5 篇。聯(lián)系電話(huà)?13019916107。
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