大隆礦選煤廠技術(shù)改造實(shí)踐
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煤炭銷售公司 ?楊偉棟 ?趙東權(quán)
摘 ?要 ??介紹了大隆礦選煤廠改進(jìn)工藝,增加入洗量,改善洗煤加工系統(tǒng)情況。
關(guān)鍵詞??入洗原料煤、篩分、重介、凈水劑、效益
1概述
大隆礦選煤廠采用重介斜輪生產(chǎn)工藝。選煤主要工藝流程為:井下毛煤入廠后,經(jīng)過一級篩分和手選除雜、排矸,選出大塊煤后,經(jīng)破碎后成為入洗原料煤,一級篩分篩下物進(jìn)入二級篩分,經(jīng)粒度分級,篩上物作為入洗原料煤,篩下物為末煤。末煤不進(jìn)行三級篩分時落地到南煤場。部分末煤進(jìn)行三級篩分時,三級篩分篩上物作為入洗原料煤,篩下物為末煤落地到南煤場。入洗原料煤經(jīng)重介分選,產(chǎn)品脫介分級出洗中塊、洗粒和洗末煤。洗煤過程中的介質(zhì)通過兩段磁選機(jī)回收復(fù)用,產(chǎn)生煤泥水經(jīng)加藥處理,澄清水回用洗煤,實(shí)現(xiàn)一級閉路循環(huán),洗選下來的煤泥經(jīng)過壓濾成為濾餅落地。洗選分離出來的矸石入倉。主要產(chǎn)品有洗中塊、洗粒、洗末、末煤四個品種。
改造前存在問題:
隨著煤炭市場形勢的變化,用戶對煤炭質(zhì)量的要求越來越高,洗產(chǎn)品需求量不斷增大,要提高銷售收入必須提高入洗比率,加大入洗量多出洗產(chǎn)品,但是原工藝存在以下問題:
(1)大隆礦選煤廠為重介選煤,由于重介選煤有效分選下限理論上為6mm,而目前實(shí)際生產(chǎn)中分選下限為13mm,因此如果增大入洗量,重介分選機(jī)不能滿足需求。
(2)增加入洗量后,洗矸石量增加,造成洗矸石運(yùn)輸皮帶機(jī)能力不足,制約選煤生產(chǎn)。
?(3)原煤泥水加藥系統(tǒng)中,原陽離子藥劑凈水劑的配制系統(tǒng)笨拙,勞動強(qiáng)度大,需起吊作業(yè),安全系數(shù)低。
2 ?技術(shù)改造方案
2.1對篩分系統(tǒng)改造,增加粒煤入洗量
大隆礦選煤廠二次篩分、三次篩分篩上物為入洗原料煤,增加入洗量可增加二次篩分、三次篩分篩上物產(chǎn)量,在適應(yīng)大隆礦選煤廠現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上對篩分系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加入洗量,提高銷售收入。
2.1.1提高二次篩分機(jī)處理能力,增加入洗量
二次篩分機(jī)篩上物為入洗原料煤,增加二次篩分機(jī)篩上物產(chǎn)率即可增加入洗量。增加篩上物產(chǎn)率需減小二次篩分機(jī)篩孔尺寸,增大篩分機(jī)能力。由于受選煤廠廠房空間的限制,沒有增大篩分面積的條件,通過市場調(diào)研大隆礦選煤廠決定選用篩分效率高處理能力大的香蕉篩。香蕉篩分效率高,單位面積生產(chǎn)能力大,與同型號振動篩相比,提高生產(chǎn)能力約1.5~2倍,適應(yīng)大隆礦廠空間位置小的條件。
為增加入洗量,需要增加二次篩分篩上物料產(chǎn)量,減小二次篩分機(jī)篩孔,因此將原來?xiàng)l縫為25mm的篩板改為條縫18mm的篩板,改造后18~25mm的粒煤被回收,直接作為入洗原料煤,增加了入洗量,并且二次篩分篩下物進(jìn)入三次篩分,改造后減輕了三次篩分的壓力。
2.1.2提高三次篩分機(jī)篩分效率,實(shí)現(xiàn)二次篩分機(jī)篩下物不分流落入南煤場,全部進(jìn)入三次篩分,增加入洗量
大隆礦三次篩分篩孔為13mm,篩上物作為入洗原料煤,篩下物為末煤落地到南煤場。如果二次篩分篩下物全部進(jìn)入三次篩分,即可提高三次篩分篩上物產(chǎn)率,從而增加入洗原料,但是會造成三次篩分入料量大,篩上物限下率增高,而重介分選要求入料中限下率不超過5%,因此將三次篩分機(jī)篩板改進(jìn),改用彈性轉(zhuǎn)桿篩板,當(dāng)篩分機(jī)振動時彈性轉(zhuǎn)桿在篩框孔內(nèi)轉(zhuǎn)動,有利于透篩,有效的防止了篩板掛貨,避免人工清理篩板,減輕了工人勞動強(qiáng)度同時提高了篩分效率。
2.2提高洗矸石膠帶運(yùn)輸機(jī)能力改造
?原洗矸石膠帶運(yùn)輸機(jī)能力不足,矸石量大時,膠帶運(yùn)輸機(jī)有灑貨現(xiàn)象,加大入洗量,洗矸石膠帶運(yùn)輸機(jī)由于能力不足,制約選煤生產(chǎn),由于受空間條件限制,膠帶運(yùn)輸機(jī)沒有加寬空間,為了提高膠帶運(yùn)輸機(jī)處理能力,將帶速為1.6m/s電動滾筒更換為2.1m/s的電動滾筒,提高了膠帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)行速度,從而提高了膠帶運(yùn)輸機(jī)處理能力,滿足了生產(chǎn)需求。
2.3改進(jìn)凈水劑配藥方式
原陽離子藥劑凈水劑配藥時,由人工將固體凈水劑運(yùn)至加藥平臺下,再用吊車將藥品吊到平臺上,投加到凈水劑配藥罐內(nèi),每個原班平均需搬運(yùn)藥劑2.1t,工人勞動強(qiáng)度大,并且藥劑用吊車運(yùn)至平臺上,起吊作業(yè),危險(xiǎn)性大。
選用液體凈水劑,利用原廢棄水池做為凈水劑儲存池,儲料池底部安裝一臺ST-10PV水泵,原配藥罐上部安裝一個計(jì)量罐,配藥罐內(nèi)安裝高、低位液位計(jì)。液體凈水劑儲存在儲料池內(nèi),當(dāng)配藥罐內(nèi)藥劑用至低液位需要配藥時,水泵自動開啟,將儲料池內(nèi)凈水劑輸送至計(jì)量罐,計(jì)量罐注滿后自流到配藥罐內(nèi),同時向配藥罐內(nèi)注水水泵開啟,達(dá)到高液位時水泵自動停車完成配藥。這樣整個配藥過程自動完成,無需人工參與,更避免了每天大量的藥劑搬運(yùn)。
儲料罐為5m?,計(jì)量罐為0.5m?,水的密度為1?103kg/m?,凈水劑的密度約等于1?103kg/m?,
配藥濃度計(jì)算:0.5?1?(5?1)?100%=10%
凈水劑加藥方式改進(jìn)后配藥濃度為規(guī)定使用濃度10%。
3 ?經(jīng)濟(jì)效益分析
3.1增加入洗量效益:
按年增加入洗粒煤量10萬t,末煤售價400元/t,洗產(chǎn)品平均售價703元/t,煤泥售價160元/t,篩選煤加工費(fèi)5.06元/t,洗煤加工費(fèi)15.02元/t。洗煤回收率65%,煤泥產(chǎn)出率5%,計(jì)算則增加的經(jīng)濟(jì)效益為:
(10?0.95?0.65?703+10?0.05?0.65?160-10?15.02)-(10?400-10?5.06)=293.43(萬元/年)
3.2凈水劑加藥方式改進(jìn)效益:
使用液體藥劑噸煤泥加藥量6.1kg,原固體藥劑噸煤泥加藥量7.56kg,藥劑均為2200元/t,按年煤泥量為9萬t計(jì)算則每年節(jié)約藥劑費(fèi):9?(7.56-6.1)?2.2=28.91(萬元/年)。
改造后總效益:293.43+28.9=322.34(萬元/年)
4 ?結(jié) ?語
大隆礦選煤廠通過對篩分系統(tǒng)及煤泥水加藥系統(tǒng)改造,加大入洗量增加洗產(chǎn)品,提高銷售收入,并通過技術(shù)改造,解決了原洗煤系統(tǒng)中存在問題。
第一作者簡介:楊偉棟(1972—),男,高級工程師。1996年畢業(yè)于黑龍江礦業(yè)學(xué)院煤化工專業(yè),現(xiàn)在煤炭銷售分公司從事選煤工作。曾在省級刊物上發(fā)表論文5 篇。聯(lián)系電話?13019916107。
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